Причиной неудачной стыковки с МКС стали ранее не встречавшиеся колебания корабля - Соловьев | ||
24.08.2019 11:31:48 | ||
Королев. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог состыковаться с МКС из-за ранее не встречавшихся колебаний корабля, заявил в субботу журналистам первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
"Сегодня у нас не получилось довести Фёдора (робот FEDOR - ИФ) до МКС, все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Фёдора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сказал Соловьев журналистам. Ранее в субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По данным NASA причиной неудачи стала работа систем стыковки на станции. Экипажу придется заменить часть оборудования. Кораблю удалось приблизиться к станции на 60 метров. В данный момент он уведен на безопасное расстояние. В "Роскосмосе" сообщили, что попытка стыковки перенесена на резервную дату. В NASA сообщают, что попытка стыковки может быть совершена в ночь с воскресенья на понедельник после замены оборудования на МКС. "Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 мск в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию. "Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли. На борту корабля человекоподобный робот FEDOR. 1ми 1км др
|
||